可程式恒温恒湿试验箱知识产品说明 可程式恒温恒湿试验箱工作原理
可程式恒温恒湿试验箱知识简介可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机或可程式恒温恒湿试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。可程式恒温恒湿试验箱执行标准与试验方法:GB高温试验箱技术条件;GB-89低温试验箱技术条件;GB/T2423.1-2001低温试验箱试验方法;GB/T2423.4-93交变湿热试验方法;GB-89高低温试验箱技术条件;GB/T-89湿热试验箱技术条件;GB/T2423.2-2001高温试验箱试验方法;GB/T2423.22-2001温度变化试验方法;EC-2-2.1974高温试验箱试验方法;GB/T2423.3-93湿热试验箱试验方法;IEC-2-1.1990低温试验箱试验方法;GJB150.3高温试验;GJB150.4低温试验;GJB150.9湿热试验。可程式恒温恒湿试验箱特点:1、具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。2、高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。3、箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。4、长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。5、控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。6、压缩机循环系统采用法国“”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。7、内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
一.可程式恒温恒湿试验箱故障分析判断由于是高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一旦设备出现问题,一定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。一般来说,分析判断的过程可以先“外"后“里"。即首先排除外部因素,如冷却水、供电等,在完全排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行先系统分解后系统综合的分析判断,可以采用倒推的方法查到故障的原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统的问题,zui后查找是否制冷系统的问题,提供了一些常见故障的分析表。二.可程式恒温恒湿试验箱故障现象恒温恒湿箱设备不降温或降温缓慢制冷系统制冷剂量不足(漏氟)制冷系统管路发生脏堵或冰堵向蒸发器供液的电磁阀损坏膨胀阀的流量过大或过小或损坏查漏,并充氟更换被堵器件或干燥剂更换电磁阀调整或更换膨胀阀恒温恒湿箱设备升温缓慢加热器的热保险被烧断控制加热器工作的接触器损坏更换热保险更换接触器恒温恒湿箱系统不工作离心式风扇未运转风扇保险烧坏,更换保险;风扇热保护,复位保护开关。恒温恒湿箱压缩机不运转压缩机的保险烧坏电源电压不够控制压缩机启动的接触器损坏更换保险提供供电电压更换接触器恒温恒湿箱排气压力过高制冷系统中有空气冷却水量不足或温度过高冷凝器水管积垢过厚放空气增加供水量清洗冷凝器恒温恒湿箱吸气压力过低制冷系统制冷剂量不足膨胀阀冰堵或损坏过滤器堵塞查漏并冲氟对管路进行干燥或更换膨胀阀更换过滤器恒温恒湿箱系统不能加湿加湿锅炉的保险烧坏控制加湿锅炉工作的接触器损坏加湿锅炉由于缺水而保护更换保险更换接触器更换浮子开关或供水恒温恒湿箱系统不除湿用于除湿的压缩机未启动除湿电磁阀不工作参照压缩机不工作的排故方法对照解决三.对可程式恒温恒湿试验箱一些故障方法现象进行分析1)试验箱能过制冷,说明外部因素冷却水的问题可以排除2)由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。3)电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏,系统漏氟。4)未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。5)对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的试验方法和工作过程是分析故障判断故障的基础。